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三鋼煉鐵技術(shù)攻關(guān)連連出“彩”
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/5/8 閱讀:2175次
三鋼煉鐵技術(shù)攻關(guān)連連出“彩”
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4月份,煉鐵廠按照三鋼集團公司穩(wěn)產(chǎn)降耗要求,致力算“經(jīng)濟賬”,打“成本牌”,堅持把“提煤降焦技術(shù)攻關(guān)”作為重點,全月生產(chǎn)生鐵300294噸,平均煤比提高到143.2Kg/tFe,比上月提高4Kg/tFe;入爐焦比降至353Kg/tFe,下降6Kg/tFe,再創(chuàng)歷史最好水平。全月節(jié)焦1802噸,相當于節(jié)約成本300.9萬元。<BR><BR> “唱響降低工序能耗主旋律,打好提煤節(jié)焦降本主動仗”,是…
4月份,煉鐵廠按照三鋼集團公司穩(wěn)產(chǎn)降耗要求,致力算“經(jīng)濟賬”,打“成本牌”,堅持把“提煤降焦技術(shù)攻關(guān)”作為重點,全月生產(chǎn)生鐵300294噸,平均煤比提高到143.2Kg/tFe,比上月提高4Kg/tFe;入爐焦比降至353Kg/tFe,下降6Kg/tFe,再創(chuàng)歷史最好水平。全月節(jié)焦1802噸,相當于節(jié)約成本300.9萬元。
“唱響降低工序能耗主旋律,打好提煤節(jié)焦降本主動仗”,是今年煉鐵廠應(yīng)對嚴峻市場形勢,化“危”為“機”的生產(chǎn)組織指導思想。該廠通過深入細致的思想工作,提高員工成本意識,做好崗位練兵,加強管理,降低系統(tǒng)能耗。全廠從上到下,全員查找降低能耗的辦法,通過設(shè)備改造,工藝改進,嚴肅制度來進一步降本增效。特別在科技攻關(guān)方面,以公司確定的2009年降低焦比重大攻關(guān)項目為目標,成立了降焦比技術(shù)攻關(guān)項目部,廠長盧芳穎任項目經(jīng)理,提出了17條攻關(guān)措施。4月份,7次改寫單爐和綜合日焦比新紀錄。4月15日,5#高爐又創(chuàng)日焦比329Kg/tFe新佳績。3#高爐2001年11月10日創(chuàng)出的噸鐵焦比343Kg/tFe紀錄也于4月8日改寫為339Kg/tFe。以當前焦炭價格,每降低入爐焦比1kg/tFe,就可獲得年效益約700萬元。各個工序圍繞目標,按照成本控制要求,以能耗、定額、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量5項管理為抓手,優(yōu)化了主流程工藝技術(shù)和操作控制參數(shù),縮小操作參數(shù)的波動空間,杜絕操作隨意性,取得明顯效果。同時,各車間還開動腦筋,從節(jié)約“一度電、一滴水”開始,層層分解落實經(jīng)濟責任制指標,減少原燃材料消耗;嚴格領(lǐng)料制度,節(jié)約備品備件,降低輔料消耗。為切實提高設(shè)備順行率,減少高爐休風率,機修車間推出5項設(shè)備管理措施,實現(xiàn)了自3月份以來連續(xù)兩個月時間設(shè)備休風率為零目標,創(chuàng)出5座高爐運行以來設(shè)備運行最好成績。還組織員工開展“挖潛增效渡難關(guān)”,積極修舊利廢活動,機修車間修復了DSJ-80加濕機4臺,2.5立方、3立方抓斗十臺,4#、5#爐打泥主件等22臺套,折算金額共計78.457萬元。(來源:三鋼)
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